為了保持化工廢水處理系統(tǒng)不崩潰,須想辦法抑制絲狀菌一派的“逆襲”活動。那假如在平時的運營當中遇到污泥膨脹,首先要分析污泥膨脹原因,然后對癥下藥,才有奇效。為了便于理解,我們漓源環(huán)保承接的水性漆廢水處理設備工程案例來剖析一下。
一、某水性漆廠廢水處理設備工程A/O工藝污泥膨脹問題
(1)現(xiàn)象:
某水性漆廠廢水處理設備工程A/O工藝出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象,SV30高達95%以上,出水渾濁,終導致出水SS?NH3-N超標,處理效率低。
(2)分析產生問題的根源:
首先鏡檢發(fā)現(xiàn)污泥中絲狀物數(shù)量多,絮體細碎。其次進水水質波動大,溫度高,但含碳污染物并不是太高,仍然在A/O設計處理范圍之內,廢水生化處理系統(tǒng)溫度尚未超過40℃,判定此次污泥膨脹為絲狀菌引起的污泥膨脹?
隨后,分別從溶解氧?沖擊負荷和進水化學條件的變化上進行逐步分析確定。
分析溶解氧數(shù)據可知,O段溶解氧大于2mg/L,A段溶解氧小于0.5mg/L,符合A/O工藝設計要求。不存在溶解氧過低引起的絲狀菌過度繁殖原因;
從沖擊負荷考慮,此廠排放的廢水中易因蒸餾的醇類超標,直接排入廢水調節(jié)池內(調節(jié)池有效容積600m3,停留時間12h)勢必會引起廢水生化階段進水水質的波動;
然后再從進水化學條件變化來分析,取樣分析進水中的磷含量5.96mg/L,不存在營養(yǎng)失調?分析進水H2S含量,高19.8mg/L,一般在10mg/L左右,稍微高于A/O設計進水指標?
后分析pH和水溫的影響,pH在6~9,一般認為pH低于6時,菌膠團生長受到限制,而絲狀菌繁殖處于優(yōu)勢?溫度低于5℃或高于35℃易引起絲狀菌過度生長?
此化工廢水處理廠隨著產量的提高,廢水的溫度也提高,O段的溫度在37℃左右,A段更高,這種條件不利于菌膠團的生長,而絲狀菌對于惡劣環(huán)境有較強的適應性,產生了過度繁殖,終導致了污泥膨脹?
(3)根據產生問題的原因對癥下藥:
由于此次膨脹為絲狀菌污泥膨脹,根據產生誘因與性質采取相應的措施加以消除。
首先將進水溫度降低,保證生化段低于35℃。
投藥處理,殺滅絲狀菌的藥劑有氯?臭氧?過氧化氫等。有效氯為10~20mg/L時,就能夠有效殺滅球衣菌,貝代硫菌高于20mg/L時,會對絮體的形成產生不利,利用現(xiàn)有的循環(huán)水含氯殺菌劑進行投加,根據生化段有效容積3800m3 計,應投加殺菌劑38~76kg,連續(xù)試驗兩次分析SV30仍在95%左右。
改善?提高活性污泥的絮凝性,在曝氣池的入口處投加高分子絮凝劑聚丙烯酰胺(PAM),效果不太明顯。
加大系統(tǒng)排泥量,MLSS由5000mg/L左右逐步降低至3000mg/L左右,MLVSS由3000mg/L逐步降低至1800mg/L左右,雖然SV30相應也有所下降,約70%左右,但SVI也在230mL/g以上,故膨脹問題并沒有解決,很難在短時間內通過生化條件的調整來改善。
接種新泥,改善生化系統(tǒng)中菌群結構。經過一段時間的排泥后,當MLSS降低至1000mg/L,又投加了新的活性污泥,經過一周的調整后,系統(tǒng)逐漸趨于正常。
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